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羅茨鼓風(fēng)機在除塵運行時的注意事項和流量下降的解決措施

一六機械給大家介紹一下羅茨鼓風(fēng)機在除塵運行時的注意事項和流量下降的解決措施
羅茨鼓風(fēng)機在除塵運行時的注意事項:
1.羅茨鼓風(fēng)機安裝之后,風(fēng)機可能會存在一定的異常噪音,在運行一段時間后會逐漸消失。這屬于正?,F(xiàn)象,有的新風(fēng)機還可能存在電流不穩(wěn)定的情況。都屬于正常現(xiàn)象,這是由潤滑油黏滯造成的。
2.羅茨鼓風(fēng)機不能超壓使用,超壓下很容易燒毀電機,每天檢查羅茨鼓風(fēng)機的壓力是必要工作。
3.羅茨鼓風(fēng)機壓力表平常是處于關(guān)閉狀態(tài)的,只有在檢查壓力時。才打開進行測量,不要長時間讓壓力表處于打開狀態(tài)。
4.關(guān)于噪音方面的問題,除塵羅茨鼓風(fēng)機噪音一直是大家關(guān)注的問題,每臺風(fēng)機的噪音值都有差異。即便是同一型號的風(fēng)機,也存在噪音值的差異,只要不存在異常的噪音即可。
5.一般來說,壓力超過58.8kpa,羅茨鼓風(fēng)機就需要采用水冷方式冷卻了,當(dāng)然不排除使用空冷的個例。如果使用水冷,冷卻水的溫度不要超過25攝氏度。
6.關(guān)于水冷型羅茨鼓風(fēng)機,在啟動時。先啟動水冷管,關(guān)停羅茨鼓風(fēng)機時最后關(guān)冷卻水。
7.如果羅茨鼓風(fēng)機長期不使用,水冷型羅茨鼓風(fēng)機要把水管里面的水排盡。空冷羅茨鼓風(fēng)機還要對羅茨鼓風(fēng)機內(nèi)部進行清理防護。
羅茨鼓風(fēng)機流量下降的解決措施:
羅茨鼓風(fēng)機的流量與轉(zhuǎn)速呈正相關(guān)。如果流量下降,那么一種可能就是轉(zhuǎn)速下降了,而轉(zhuǎn)速下降最大的原因就是皮帶打滑。羅茨鼓風(fēng)機與電機的聯(lián)接方式有兩種,一種是直聯(lián),即用聯(lián)軸器聯(lián)接,另一種是帶聯(lián),即用皮帶輪聯(lián)接。對于用帶聯(lián)的風(fēng)機,皮帶若在皮帶輪上打滑,風(fēng)機的轉(zhuǎn)速就會下降,導(dǎo)致流量下降,無法建立起所需的壓力。因此,若發(fā)現(xiàn)風(fēng)機流量下降,壓力達不到要求,就去檢查一下聯(lián)接風(fēng)機和電機的皮帶輪,將皮帶張緊,或者更換皮帶、增加皮帶根數(shù),確保風(fēng)機轉(zhuǎn)速正常。
羅茨鼓風(fēng)機所在系統(tǒng)的阻力增大也會導(dǎo)致風(fēng)機流量下降。因此,風(fēng)機若出現(xiàn)流量不足的現(xiàn)象,就應(yīng)檢查一下進口過濾器——進口過濾器堵塞會造成進氣阻力增大。一旦發(fā)現(xiàn)進口過濾器堵塞,就應(yīng)清洗過濾器,并將進口壓力調(diào)整到規(guī)定值。
管道漏氣也是羅茨鼓風(fēng)機流量下降的一大元兇。因此,檢查管道、緊固各個聯(lián)接部位,并修復(fù)漏氣的部件,就能挽回部分流量損失。
羅茨鼓風(fēng)機的流量隨鼓風(fēng)機內(nèi)部間隙的增大而減小。即,流量下降也可能是鼓風(fēng)機內(nèi)部間隙變大導(dǎo)致的,而造成風(fēng)機內(nèi)部間隙變大的重要原因是葉輪磨損。因此,若不能在其它因素上找到流量下降的罪魁禍?zhǔn)祝瑒t應(yīng)拆開風(fēng)機,看看是不是葉輪磨損了。輸送腐蝕性氣體、粉塵多、空氣濕度大等,都有可能導(dǎo)致葉輪磨損至風(fēng)機內(nèi)部間隙變大。如若發(fā)現(xiàn)是這種情況,則應(yīng)調(diào)校風(fēng)機內(nèi)部間隙,甚至更換轉(zhuǎn)子。
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